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根据板式电除雾设备的工作原理可知,对除雾效率有直接影响的因素主要包括烟气流速、叶片形状、通道数和叶片间距几种。改造思路之一就是优化板式电除雾设备的叶片设置,例如根据实验证明,叶片间距控制在40~60mm之间,可以保证除雾效果提升30%~50%。叶片倾斜角度调整到40~50°之间,既可以保持较好的液体脱出效果,同时又能够避免因为气流碰撞叶片而导致烟气流速降低的问题。除此之外,还可以适当增加通道数,将单通道增加为双通道或三通道,这样不仅可以提高除雾效率,而且还能增加有效流通面积,净化效果也更加理想。
板式电除雾设备随着使用年限的增加,在叶片等部位容易出现结垢问题。结构成分主要是硫酸钙、碳酸钙等。当结垢达到一定厚度后,除了会增加叶片转动的负荷进而增加能耗外,还会影响除雾效果。通过调节叶片的倾斜角度和间隔距离,可以延缓结垢的形成时间;还有一种改造方法是在叶片表面采取防垢措施,例如使用新型材料—聚四氟乙烯,将其涂刷在叶片表面,可以降低叶片杂质粘附。
经过改造后的板式电除雾设备,与改造前相比,主要在以下几方面取得了显著的效果改善:其一,除雾效率有所提升,原来的叶片倾角范围在10°~70°之间,将倾角控制在40°~50°后,除雾效率可以提升30%左右;其二,叶片结垢速度明显减缓,改造前新叶片投入使用后,约150天可以在叶片表面观察到较为明显的斑点状结垢,在200天后可以发现一层致密的结垢,而使用聚四氟乙烯材料后,叶片使用200天未发现明显结垢现象。